
9月19日,记者从吉林石化公司丙烯腈厂获悉,经过系统性技术改造,该厂第三丙烯腈装置B线冰机成功突破夏季高温运行瓶颈,机组多项运行参数创近年来最优水平,达到自2010年投运以来最佳状态。
作为丙烯腈装置的核心设备,冰机承担着为整套装置提供冷冻盐水的关键任务,其运行状态直接决定了装置能否高负荷顺利过夏。然而,近年来,第三丙烯腈装置B线冰机一直存在振动值偏高、转速设定偏差和液位数据不一致等问题,不仅影响运行效率,更存在安全隐患。面对这一挑战,该厂组织技术骨干并联合设备厂家成立专项攻关组,展开了一系列精准高效的技术攻关,推动设备管理从“被动维修”向“主动预防”转变。
攻关团队在对冰机压缩机部分进行解体检修时发现,二、三级平衡管保持环存在结构性损坏,外壁磨损明显,严重制约机组稳定运行。为此,团队制定了创新性的改造方案:通过调整保持环挡片结构和尺寸、加大平衡管外径等,有效抑制平衡管在极端工况下的径向跳动;增加平衡管长度,减小轴向窜动,解决平衡管碎裂导致的机组振动隐患。这一系列举措显著提升了关键部件的机械稳定性和耐用性,从结构层面根治了长期存在的振动问题。

车间管理人员在调节冰机运行参数
令人欣喜的是,改造效果立竿见影,机组振动、位移等关键参数大幅下降,主测振点XE-403数据稳定降低,彻底消除了振动报警隐患。同时,项目还实现了蒸发器等3处关键液位的远传显示,使操作人员能够实时监控机组运行状态,大幅提升了系统控制的精确性与应急响应能力。
“这次改造仅投入5000元成本费,便保障压缩机稳定运行达48000小时,并减少一次计划性维修,预计节约施工及备件费用约50万元,真正实现了‘小投入、大收益’的经济高效运维目标。”项目负责人说。(工人日报客户端 记者 彭冰 通讯员 胡海峰 刘思萱)
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